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淺談二(èr)手加工中心掉刀故障排除法(fǎ)

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淺談(tán)二手加工中心掉刀故障排除法

發布日期:2019-01-13 作(zuò)者:台州金鶴機械(xiè)設備(bèi)有限公司(sī) 點擊:

下麵由大立二手加工(gōng)中心談談加工中心掉刀的故障排除法:目前,加工中心的自(zì)動換刀裝置/(ATC/)有兩種常用類型的換刀方式,一(yī)是刀具從刀庫中直接由主(zhǔ)軸交換,二是依靠機械手完成主軸與刀庫上刀具的交換。第一種(zhǒng)換(huàn)刀方式適用於小型(xíng)加工中心,刀(dāo)庫較小,刀(dāo)具較少,換刀(dāo)動作簡單,出現掉刀等(děng)故障時容易發現並能及時排除。第二種換刀方式,從結構上(shàng)和動作上看均屬於比較(jiào)複雜的一種(zhǒng)。本文以Vcenter-80型加工(gōng)中心為例分析掉(diào)刀故障現象並加(jiā)以處理。


1、加工中心換刀動作分析


     從PLC圖上看此機床換刀(dāo)程序達900多步(bù),很難讀懂其工作原理。在此,略運去ATC數據交(jiāo)換、傳遞、存儲及刀號存儲等內(nèi)容,把換刀動作簡述如下:CNC換刀指令(lìng)/(M06/)→刀套下降→下降(jiàng)到位→機械手轉動→轉動減速→轉動到位/(X4.7/)→主軸刀鬆開→鬆開到位→機械手轉動→轉動減速→轉動到位→主軸刀夾緊→夾緊到位/(X2.5/)→機械手逆轉→機械原位,換刀完成(chéng)。其中,機械手的快(kuài)、慢(màn)速由變頻器實(shí)現,電動機轉動時帶動機械凸輪傳動實現機械手的上升(shēng)、下降。


2、掉刀(dāo)故障 


     掉刀故障現(xiàn)象(xiàng)出現(xiàn)時間較長,一開始,偶爾出現(xiàn)一次,一月一次,甚至兩三月一次,以為是偶然因素引起的,沒有引起足夠的重視,慢慢地一周出現一(yī)次,甚至兩次,同時伴隨著主軸上的刀裝不到位的情況。後來慢慢地演變為一個班(bān)次多次(cì)出現故障(zhàng),嚴重地影響生產進度、造成廢品產(chǎn)生。仔細觀察,掉刀故障有兩種(zhǒng)情(qíng)況出(chū)現,一種(zhǒng)是由本工步加工完成後掉刀,一種(zhǒng)是本工步根本沒加工,刀具落在(zài)工(gōng)作台上。由於加工過程中,換刀動作均執行,動作順序正(zhèng)常,故出現掉刀、裝刀/(裝到主軸上/)不到位時均無(wú)任何報警現(xiàn)象,隻有操(cāo)作者在工(gōng)件檢查(chá)或聽到掉刀(dāo)異常(cháng)聲音時,才會發生故障,因而在自動加工生產線上有(yǒu)時會因掉刀而出現批量廢品的現象。


3、故障分析與處理 


   (1)檢查機械手執(zhí)行ATC換刀故障排除步驟,把機械手停止在垂直極限位置。檢查機(jī)械(xiè)手手臂上的兩個卡爪及支持卡(kǎ)爪的彈簧等附件。均沒有(yǒu)發現問(wèn)題,說明(míng)機械手夾持(chí)刀(dāo)具(jù)緊固,在機械手轉動情況下不會出現掉刀(dāo)現象。


       (2)檢查(chá)刀(dāo)具夾(jiá)持情況(kuàng)根據刀具(jù)有主(zhǔ)軸上裝不位的現象分(fèn)析,可能是主軸內孔中碟簧不能對刀具夾持緊固,從而出現刀裝不到位,甚(shèn)至裝不上而掉刀現象。拆開主軸內部(bù),發現有幾處對碟簧已(yǐ)碎。於是更換了全部碟簧。試車時沒有出現任何問題。運行一個班次後又出(chū)現掉刀現象。


   (3)檢查換刀程序針對本故障僅出現在換刀動(dòng)作過程中,與其他(tā)動作(zuò)無關,編輯一個自動換刀反複執行程序,並運行此程序,以期找到掉(diào)刀的真正原因(yīn)。編輯自動換(huàn)刀程序如下:O0200→S500→M03→G04X3.0→M06→M99→%在程序運行中,發現如下情況:主軸刀具夾緊沒有到位,甚至還沒有夾緊動作的(de)情況下,機械手轉動,於是掉刀。依前(qián)文換(huàn)刀動作順(shùn)序分析主軸刀具夾緊到位行程開(kāi)關誤動作引起掉刀故障。打開(kāi)PLC梯形圖,監控該行程開(kāi)關/(輸入(rù)為X2.5/),反(fǎn)複(fù)按壓該行程開關,發現20多次壓合中有3次X2.5為“0”狀態(tài)的現象出現兩次,同時壓合後(hòu)X2.5不能由“1”狀(zhuàng)態轉到“0狀(zhuàng)態”的(de)現象出現兩次,根據以上判定該行程開關損壞。此開關為OMRONZC—Q2255,用國產CXW5—11Q1替換,試車正常。一周(zhōu)後,操作者仍反映有掉刀現象,當然出現的頻次小了,這說明掉刀故障仍(réng)未徹底(dǐ)排除。


   (4)故障(zhàng)處理反複運行兩個小時,自動換刀幾百次。終於發現一次故障(zhàng):在機械手沒有到位的情況下,主軸上的刀具鬆開,機械手沒有抓住刀,從而出現掉刀現(xiàn)象,這說明機械手到位磁感應開關誤動作。更換開關E2E—CR8C1,故障現象仍然存在。查看PLC梯形圖,此開關輸入點為X4.7。梯形圖中X4.7為常開(kāi)點(diǎn),當(dāng)此開關感應時狀態為“0”,不感應時狀態為“1”。其邏輯(jí)狀態與常見的感(gǎn)應開關邏輯狀態相反。當X4.7斷線時,也會(huì)引起X4.7為“1”狀態,於是排查X4.7的聯線,發現電磁感應開關後方的接線端子處X4.7鬆動,每當自(zì)動換(huàn)刀時(shí),機械手凸輪一係列動作引起的輕微震動,使X4.7線(xiàn)處於(yú)斷開狀態,這樣在機械(xiè)手未(wèi)到位時,鬆開刀具的(de)感應開關雖(suī)仍感應,但因處於斷線狀態,X4.7伯為“1”狀態,於是(shì)在機械未到位時,刀具鬆開而出現掉刀故障。這種(zhǒng)情況的掉(diào)刀故障,是刀具已作加工工(gōng)步而(ér)後掉的刀,在上文提到的則是刀具未作任何加工工步就掉刀的(de)故障。

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